به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، ماشین برش بومیسازیشده در ریختهگری مداوم با موفقیت مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
کامران مرادی در این راستا اظهار داشت: در راستای استراتژی فولاد مبارکه مبنی بر بومیسازی و قدم نهادن در تولید تکنولوژی و تأمین انتظارات مشتریان، رفع مشکلات و بهروزرسانی تکنولوژی ماشینهای برش ریختهگری در دستور کار واحد تعمیرات ریختهگری قرار گرفت.
رئیس تعمیرات ریختهگری فولاد مبارکه ادامه داد: این واحد با اعتماد و تکیه بر توان و تخصص کارکنان خود و با تشکیل تیم تخصصی برق، مکانیک و اتوماسیون، طراحی، ساخت و بومیسازی ماشینهای برش را آغاز کرد و پس از یک دورۀ چهاردهماهه، ماشین برش جدید راهاندازی شد و در مدار تولید قرار گرفت.
رضا ترک علی عسکری نیز در این باره گفت: با تکیه به توان پرسنل تعمیرات واحد ریختهگری مداوم، پروژۀ بومیسازی و ساخت ماشین برش جدید ماشینهای ریختهگری آغاز شد. از فاز اول این پروژه که دشوارترین بخش آن است، پس از حدود 14 ماه تلاش بیوقفه، بهرهبرداری شد. در این مرحله، طراحی و نقشهکشی مدارات با نرمافزارهای تخصصی به همت کارشناسان داخلی واحد انجام گرفت و در چندین مرحله، بازنگری و اصلاح شد.
کارشناس برق تعمیرات ریختهگری ادامه داد: حذف مدارات رله لاجیک گسترده و جایگزینی با PLC S7، نصب سروو موتور و سروو درایو AC بهجای موتورهای DC و سیستم TPS، برنامهنویسی درایو پوزیشن کنترل و PLC و ... ازجمله اقدامات اساسی صورتگرفته در حوزۀ برق و اتوماسیون است. انشاءالله در فاز بعدی پروژه، با نصب سیستم پوزیشن کنترل جهت حرکت تراولینگ، این تجهیز بهصورت کامل بومیسازی میشود و شرکت فولاد مبارکه جزو سازندههای ماشین برش تختال شناخته خواهد شد.
جمال طهماسبی نیز در این باره بیان داشت: یکی از کلیدیترین اقدامات صورتگرفته در ساخت ماشین برش جدید، استفاده از قابلیتهای درایوهای کنترل موقعیت در حرکت مشعلهاست. این قابلیت در کنار ایجاد انعطاف بسیار زیاد در عملیات برش اتوماتیک تختال، حذف و کاهش تعداد زیاد سوئیچهای محدودکننده و... توانست عوامل برقی مؤثر در عیوب برش کرکرهای تختال را بهصورت کامل برطرف کند. در این پروژه، همزمان با ساخت و نصب تجهیزات، مونتاژ تابلوهای برق، برنامهنویسی درایو و PLC و کلیه فانکشنها ابتدا بهصورت آزمایشگاهی تست شد. سپس کلیۀ سیگنالهای مربوطه بهصورت DUPLICATE با سیستم قدیم موازی شذ و همزمان با تولید خط، تستهای فانکشنی بر روی ماشین جدید انجام گرفت.
تکنسین برق تعمیرات ریختهگری خاطرنشان کرد: در نهایت پس از تست کامل و رفع نواقص و مشکلات در کوتاهترین زمان ممکن ماشین جدید در خط تولید قرار گرفت و جایگزین ماشین قدیم شد.
مجتبی طاهری نیز در این باره افزود: با توجه به اینکه تاکنون فانکشن عملکردی ماشینهای برش تختال در اختیار شرکتهای سازنده خارجی بوده و امکان دسترسی و تغییر در بخشهای زیادی از برنامه وجود ندارد، در این پروژه، برنامهنویسی PLC و درایو مربوطه به همت کارشناسان داخلی واحد به نحوی انجام شده است که ضمن تأمین خواستههای اپراتورهای تولید، TUNNING و تنظیم پارامترها، بهصورت خودکار و به سادهترین شکل ممکن انجام گیرد.
کارشناس اتوماسیون تعمیرات ریختهگری اظهار داشت: تغییرات در برنامه برای عیبیابی و بهینهسازی فانکشنها بهسادگی میسر باشد. درخصوص PLC و درایوهای پوزیشن کنترل از شبکۀ صنعتی PROFIBUS استفاده شده که ارتباط با PLC ماشین ریختهگری را سهولت میبخشد. علاوه بر مزایای ذکرشده، سیستم جدید کاملا اتوماتیک و بدون کمترین دخالت اپراتور، عملیات برش به سادهترین حالت ممکن انجام میشود.
انتهای پیام/63086/ج/ر